Background image

Wzrost produktywności linii montażowej z 65% do 97% w Mando

Problem

Problemy jakościowe i ilościowe na stanowisku montażowym odpowiedzialnym za nakładanie gum przeciwpyłowych na podzespoły zawieszenia.
Mimo w pełni automatycznego procesu stanowisko generowało błędy montażowe, częste mikroprzestoje i dużą zmienność cykli. Poza tym stało się wąskim gardłem, ograniczając wydajność całej linii do 65–75%.

Rozwiązanie

Zredukowaliśmy błędy montażowe i podnieśliśmy wydajność stanowiska pracy. Podjęliśmy kompleksową modernizację, która polegała na modyfikacji konstrukcji chwytaka i podajnika oraz optymalizacji sekwencji sterowania PLC. W efekcie modernizacja doprowadziła do stabilnego procesu, eliminacji losowych błędów montażowych, wzrostu wydajność i skrócenia czasu cyklu.

Proces

1

Analiza procesu i diagnostyka źródeł błędów
Pomiary cyklu, analiza powtarzalności, przegląd czujników i pneumatyki.

2

Modyfikacja konstrukcyjną chwytaka i podajnika
Poprawiona geometria i stabilizacja prowadzenia elementu.

3

Optymalizacja sekwencji sterowania PLC
Przebudowane logiki ruchów eliminujące losowe błędy

4

Usprawnienia typu kaizen
Usunięcie zbędnych ruchów, uproszczenie ruchów nastawnika, zwiększenie powtarzalności.

5

Regulacja układów pneumatycznych
Stabilizacja sił i prędkości, eliminacja mikroprzecieków.

6

Testy, odbiory jakościowe, kalibracja finalna
Końcowy etap pracy nad projektem.

Co uzyskaliśmy?

95 – 97%

Nowa wydajność linii produkcyjnej

19 s

Nowy czas cyklu

374 – 500

Wzrost sztuk 
na zmianę

39 – 61%

Wzrost produktywności

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami lub odwiedź nas na LinkedIn. Zrób pierwszy krok, 
ku realnym i wymiernym efektom już dziś.