Background image

Redukcja czasu cyklu o 28% i wzrost produktywności o 60% na stanowisku zakuwania węży w VOSS

Problem

Stanowisko zakuwania węży hydraulicznych w VOSS wykazywało wydłużony czas cyklu (45 s/szt.), powtarzalne czynności operatora i niski potencjał wykorzystania (65-75%). Realna produkcja wynosiła tylko 344 szt./zmianę, z regularnymi mikroprzestojami i zmienną stabilnością. Wszystko to ograniczało skalowanie wydajności.

Rozwiązanie

Przeprowadziliśmy mapowanie procesu, optymalizację maszyny i usprawnienia organizacyjne. Wprowadziliśmy standaryzację pracy operatora skupiającą się na jego czynnościach i mikroczynnościach. Końcowym etapem były testy, pomiary MTM i weryfikacja cyklu. W efekcie skróciliśmy cykl do 32,5 s, przenosząc produkcję do 480-553 szt./zmianę. Osiągnęliśmy także stabilny proces produkcyjny.

Proces

1

Mapowanie czynności operatora i sekwencji maszyny
Identyfikacja wąskich gardeł, zbędnych ruchów i strat czasowych.

2

Optymalizacja pracy maszyny
Korekta parametrów, usprawnienie elementów pomocniczych, redukcja strat w fazach pomocniczych.

3

Usprawnienia organizacyjne (kaizen)
Zmiana rozmieszczenia narzędzi, skrócenie czasu podejścia, poprawa logistyki.

4

Standaryzacja pracy operatora
Nowe standardy czynności, eliminacja mikroczynności.

5

Testy, pomiary MTM i weryfikacja cyklu
Pomiary przed/po, potwierdzenie efektów.

Co udało się uzyskać?

32,5 s

Nowy czas cyklu (redukcja 28%)

480–553 szt.

Rzeczywista produkcja / zmianę (+136 do +209 szt.).

39-60%

Wzrost produktywności.

738 szt.

Teoretyczna ilość wyprodukowanych sztuk na zmianę.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami lub odwiedź nas na LinkedIn. Zrób pierwszy krok, 
ku realnym i wymiernym efektom już dziś.